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公司完成蒸汽交聯房技術改造
發布時間:2015年07月26日 13:28

隨著硅烷XLPE絕緣電纜及絕緣架空電纜訂單的增加,蒸汽交聯工序已經成為我公司生產低壓交聯電纜、絕緣架空電纜產品的瓶頸。為了提高生產效率,結合硅烷蒸汽交聯房XLPE電纜交聯溫度要求,在總經理助理蔣達元的組織和設備動力部的配合下,對公司交聯分廠蒸汽交聯房進行了改造。

為了確保蒸汽交聯房達到安全性高、保溫性能好、充汽均勻、密封性好、電控準等原則下,在恒溫、恒壓狀態下要使蒸汽滲透到絕緣單線各層間的縫隙里,以實現均勻交聯的效果,公司根據硅烷交聯工藝要求,通過重新計算,在原設計蒸汽交聯房的基礎上進行了技術改造。蒸汽房尺寸調整為:長8700mm×寬2850mm×高2800mm,共2間。每間房內可放置4只PN2000全鋼瓦楞結構線盤,并在室內鋪設鋼板,方便盤具的移動。

為獲取更好保溫性能和充足壓力、溫度,在蒸汽房內也作了適當的改進,確保蒸汽交聯溫度、壓力和濕度完全達到工藝的要求。技改前每生產一次需要三臺蒸汽發生器,交聯時間在十四小時以上,且產品合格率無法保證;經過技改后,每生產一次只需蒸汽發生器二臺,時間降到10~11小時,且產品合格率達到100%。經過對盤具的重新安排,1.8米及以下的每次可多交聯二盤以上電纜。原來每次用電3024KW以上,經過技改后每次用電1134KW,實現節約用電1890KW/次,節省電費1512元/次,節能效果和生產效率十分顯著,且技改主要材料均利用公司其他改造項目的廢舊物資,大大節省了技改的資金投入。

蒸汽房改造完工后,首先進行了小批量試制,對產品進行全程跟蹤并百分之百取樣,根據試驗結果來合理調整蒸汽時間、蒸汽壓力。為保證產品具有更高的合格裕度,對每種型號規格的通蒸汽時間和停汽保溫時間進行了驗證。經過多批電纜的試制,產品熱延伸指標全部合格,確定了蒸汽交聯工藝參數。現在已經大批量的生產,同時也運用到了高壓分廠蒸汽交聯房的設計中,運行后,完全達到設計要求,交聯度全部合格,為公司節約了大量生產成本,提高了生產效率,更重要的是從企業生產經營實際出發,充分發揮集體智慧,在技術重點、技術難點上創先爭優,攻堅克難,有力地促進了企業的技術革新工作。